Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Проблема 1: замена средства для обезжиривания
Многие строительные комплектующие подлежат перед дальнейшим использованием или монтажом обезжириванию. Для этого используется специальный материал, метилен хлорид, помещаемый в устройство, представляющее собой открытый сосуд. Расход этого материала в открытой системе очень велик. Низкая температура варки приводит к распылению и потере большого количества материала. В год потребляется 35 т метилен хлорида, что при цене 1, 85 DM за кг составляло приблизительно 65 000 DM1. Последствия воздействия испарений метилен хлорида на окружающую среду известны. Это также влияет и на безопасность труда работников. Под воздействием искры сигареты взвешенная смесь подвергается расщеплению, и в результате может возникнуть другой ядовитый газ — фосген. Кроме того, имеется подозрение, что метилен хлорид оказывает негативное воздействие на потомство и вызывает раковые заболевания. Дискуссии о вреде этого препарата, а также о возможном запрете на его применение послужили для АСЕ причиной поиска альтернативы. 1 Мы не сочли целесообразным по понятным причинам при анализе приведенных в данном разделе книги примеров переводить немецкие марки в евро. Поэтому напомним лишь, что курс единой валюты EG: 1? составляет 1, 95583 DM. 48 Раздел II. Практические задачи... 2.3. Снижение затрат и обеспечение окупаемости 49
Главной целью являлась ликвидация испарений и, возможно, выбор экономически наиболее выгодного процесса. Таким образом, замена материалов стала настолько необходимой, что для реализации указанных целей были выделены инвестиции на сумму 75 000 DM. Решение проблемы. Замена средства обезжиривания происходила в несколько этапов. В конце 1989 г. провели герметизацию ранее открытого устройства. Это позволило снизить потребление метилен хлорида с 35 до 16 т, в связи с чем расходы на его приобретение сократились с 65 000 DM до 30 000 DM. Такое значительное сокращение было обусловлено не только техническими мерами, но и изменениями в организация труда и в отношении к работающим. В частности, теперь не приходилось, как раньше, перемещать емкость для обезжиривания во двор. Жидкость стала быстрее переходить в газообразное состояние и перестала испаряться. В 1992 г. АСЕ нашло новый продукт для обезжиривания, который мог служить заменой метилен хлориду. Использование этого материала происходило в двух герметически закрытых моечных машинах, приобретение которых обошлось в 10 000 DM. Когда способность к обезжириванию нового материала полностью утрачивается, он должен собираться и отправляться на обработку изготовителю. Последний проводит его дистилляцию и возвращает большую часть основного обезжиривающего средства. Выпадающие при этом в осадок отходы подлежат переработке. Так как затраты на очистку и переработку уже были учтены в цене нового обезжиривающего средства, АСЕ больше не несло никаких расходов. Новое обезжиривающее средство обладает все же одним недостатком по сравнению с метилен хлоридом: оно имеет более высокую степень возгорания. Однако это не потребовало проведения каких-либо дополнительных мероприятий в силу того, что курение на предприятии строго запрещено. Введение моечных машин привело к некоторому увеличению времени загрузки. Так как загрузочные устройства в машинах вмонтированы жестко, появилась необходимость в «разупаковке» изделий, подлежащих очистке. Но на это требуется лишь несколько минут, и работа выполняется имеющимся персоналом. Изменился и процесс сушки: потребовалось около 20 мин, чтобы изделия полностью просохли. Анализ результатов. Несмотря на усложнение производственного процесса, экономически перестройка оказалась очень выгодной. Об этом свидетельствуют следующие данные. Цена нового обезжиривателя составила 8, 25 DM, что значительно выше, чем цена метилен хлорида (1, 85 DM). Все же была получена Таблица 2.7. Затраты на различных этапах проекта
существенная экономия издержек, так как нового обезжиривателя требуется только 1, 9 т в год. Таким образом, затраты на очиститель составили 16 000 DM в год (см. табл. 2.7). Прямая экономия в 49 000 DM в год сделала относительно незначительными одноразовые затраты на приобретение моечных машин в 10 000 DM. Фактически для санирования имеющихся устройств понадобилось бы 75 000 DM. Таким образом, решение, основанное на Таблица 2.8. Экономический эффект
50 Раздел II. Практические задачи... 2.3. Снижение затрат и обеспечение окупаемости... 51
замене материалов, привело к уменьшению затрат. Одновременно были достигнуты и экологические цели вследствие прекращения выбросов сопутствующих газов в количестве 35 т (см. табл. 2.8). |
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-09; Просмотров: 258; Нарушение авторского права страницы