Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Проблема 2: рециклирование отходов лакирования
Изготавливаемые на предприятии А СЕ корпуса и строительные детали до лакирования проходят подготовительную обработку для обеспечения лучшего соединения лака с поверхностью. Начиная с 1966 г., когда на предприятие поступали новые устройства, применялись только водорастворимые лаки, растворимость которых со временем все больше и больше снижалась. Отработанные воды подготовительной зоны и лакировочных кабин собирались вместе и обрабатывались. Очистка происходила в цистерне емкостью 45 м3. С помощью извести и коагулянтов остатки лака и метилгидроксида выпадали в осадок. При этом щелочное состояние среды изменялось. После чего отработанные воды фильтровались в камере прессования, твердые же отходы в результате фильтрации отделялись. Решение. Отработанные воды из подготовительной зоны и лакировочных камер имеют разное качество. В то время как в воде из подготовительной зоны имеются метилгидроксиды, вода лакировочных камер содержит только частицы краски. Поэтому необходима их раздельная обработка, что и было обеспечено. Первыми обрабатывались стоки из лакировочных кабин. Обработка стоков сначала производится так же, как и раньше, по средством осаждения осадка, коагуляции и нейтрализации. Фильтра из фильтровальной камеры сохраняется в устройстве для отделения ме таллических остатков и подготавливается для дальнейшего использо вания. Однако твердые остатки приобретают в результате раздельной очистки другое качество. Теперь стало возможным вновь включить в производственный цикл остатки лака, поскольку здесь уже не присутствуют другие включения. Обработка стоков из подготовительной зоны в этом случае также изменяется. Возникают фосфатные отходы, которые вместе с другими твердыми частицами утилизируются. Проведение мероприятий не потребовало новых инвестиций. Результаты. Взвешенные отходы легче отделяются от воды за счет оптимизации технологического процесса осаждения. Однако наиболее значимый эффект этого мероприятия заключается в разделении фосфатных отходов и отходов лака, благодаря чему остатки лака могут использоваться повторно в производстве. Энергоемкое и дорогое сжигание сопутствующих отходов проходит быстрее при разделении фракций. Данные в приведенных ниже табл. 2.9 и 2.10 характеризуют организацию процесса обработки отходов в 1995 г., а также необходимые для этого затраты. Таблица 2.9. Затраты на различных этапах проекта
Таблица 2.10. Экономический эффект
Таблица 2.11. Экологический эффект
52 Раздел II, Практические задачи... 2.3. Снижение затрат и обеспечение окупаемости 53
Благодаря раздельной обработке отходов и сточных вод из подготовительного отделения и лакировочных камер стало возможным снизить затраты на утилизацию в 1995 г. с 120 000 DM до 66 000 DM. Полученная экономия не связана с инвестициями, поскольку она была достигнута лишь за счет оптимизации организации процессов и открывшимся благодаря этому новым способам переработки отходов. Проблема 3: замена едкого натра известковым молоком при очи стке воды Сточные воды из гальванического отделения предприятия АСЕ должны нейтрализоваться в отстойнике. Ранее для этого использовался натр (сода), который содержался в определенном контейнере, не отвечающем условиям содержания влагоопасных материалов в соответствии с предписаниями VaWS («О содержании влагоопасных веществ»). Так как это обходилось в 10 000 DM, необходимо было изыскать новые возможности. Следует отметить, что раствор едкого натра является довольно дорогим средством нейтрализации, его цена составляет 740 DM за тонну. В пересчете на годовое потребление натра в количестве 27 т это составляло почти 20 000 DM. Решение. В качестве альтернативы была выбрана известь, использование которой в порошкообразном состоянии сопровождается сильным распылением, что вредно сказывается на дыхательных путях работающих и загрязняет территорию. Поэтому А СЕ решило применять известь в виде суспензии. Для ее сохранности использовалась цистерна емкостью 7 м3, оснащенная мешалкой и насосом. Инвестиции для ее установки составили 8900 DM. Вновь появившейся проблемой стал осадок, из-за которого нужно было часто включать мешалку. В совместной работе с производителем известкового молока удалось найти экологически безопасную добавку, сократившую выпадение осадка. Потребление известкового молока находилось в пределах 25 т ежегодно, т. е. немного меньше, чем Таблица 2. 12. Экономический эффект
Таблица 2.13. Экологический эффект
раствора натра, однако, учитывая цену за известковое молоко (120 DM за т), общие расходы снизились. В 1994 г. расходы на известковое молоко составили 3700 DM. Результаты. Мероприятие следует отнести к высокоприбыльным. Затраты предприятия уменьшились примерно на 16 000 DM в год. Учитывая капитальные затраты на приобретение цистерны в количестве 8900 DM, время ее амортизации составило 0, 5 года. Кроме того, благодаря замене раствора натра на известковое молочко удалось ликвидировать работу по очистке хранилища. С учетом сказанного, инвестиции на приобретение цистерны не кажутся большими. Благодаря замене удалось повысить качество очистных стоков. Одновременно снизился риск от хранения опасного материла на территории предприятия. В отличие от раствора натра известковое молоко — неопасный относительно воды материал, обладающий, кроме того, низкой ценой. На предприятии, выпускающем известь, молоко рассматривалось раньше как отходы, подлежащие утилизации. Благодаря применению для нейтрализации оно стало теперь ценным материалом. |
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-09; Просмотров: 307; Нарушение авторского права страницы